黄石新兴:8次生产记录的突破是这样实现的-凯发k8官网

黄石新兴:8次生产记录的突破是这样实现的

2020-05-06

复工复产后,黄石新兴生产迅猛,继4月中旬铸管单日成型量、单日发运量及单日入库量3项指标突破历史纪录后,429日黄石新兴又传来喜讯,铸管月入库量、月发运量,铸件月入库量、订单量、月发运量共5项指标一举打破历史记录,创出佳绩。

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目标导向传递压力

自黄石新兴启动复工复产快捷键以来,黄石新兴全体干部职工以三级年会精神为指导,以全年预算指标不动摇为目标,化压力为动力,运用目标导向,将指标任务分解,做到人人头上有指标、人人肩上有重担。

黄石新兴各单位建立并固化安全、稳定、顺行、高效的均衡生产模式。生产调度室每日明确当日生产指标与要求,对生产指标进度进行班跟踪、班分析。精准把控好生产组织、设备改型、定修等对策,以设备作业率和效率为突破口,实现柔性生产组织高效化,力争产能最大化。同时以“鼓士气、创高产、夺目标”劳动竞赛为动力,鼓励与奖励高产班组职工,激发职工生产士气,掀起“比、学、赶、超”生产氛围。

铸管部以月度目标和各项重点工作为着力点,聚焦生产经营中的痛点、难点及问题短板,制定切实可行的生产措施,促进生产指标大提升。铸造部以市场需求为导向,加大高附加值机床铸件的生产,成立机床件工序生产组织,细化树脂砂白模、熔炼、造型、精整四条生产线,合理安排人员,做到责权明确,挖潜每条工序,每道生产线明确责任目标,分解产量,力争产能最大化。

提产增效争创佳绩

各单位根据查找出来的制约生产瓶颈问题,在提产增效上下功夫。铸管部针对现有水冷管模管模插口不好清理的难题,最终实施将插口端部车短,插口端盖减薄的方法,达到浇铸时残体环变窄,以此降低工人劳动强度,提高生产节奏。针对目前5#离心机提高生产节奏时拔红管,管子降温慢等生产问题,通过在拔管机构旋转拖轮冷却处加装喷淋冷却装置改造,提高冷却效率,达到提高机时产量、减少椭圆废品效果。

铸造部以安全生产为前提,在13号厂房增加浇铸坑,打破大件浇注生产瓶颈,消除天车起升上限的安全隐患。铸造部还坚持逢修必改原则,砂处理除尘器安装气动放灰插板等技术改进,大大降低人员劳动强度提高设备利用率,确保生产顺行。

一系列技改技措的实施,大大提高设备作业率,稳定顺行的设备环境为创高产奠定了基础。

上下联动协同作战

四月份,随着疫情形势减缓,铸管、铸件发运订单日益饱满。黄石新兴相关负责人认真落实发运计划,根据计划的轻、重、缓、急精心组织,并加强和生产单位的沟通协调,灵活调整生产计划,确保日发运量最大化。同时,各单位领导还以量化管理为基础,落实岗位职责,将部门管理人员的管理工作具体化、明确化、量化,将岗位工的岗位要求简单化、目视化,极大的鼓舞了员工的积极性和主动性。

在铸件的订单争取和销售方面,销售人员克服疫情期间交通管制出差的重重困难,经几次中转抵达目的地拜访客户,并逐一打电话耐心沟通,打消客户对接触湖北疫区人员的疑虑,为铸件的销售和发运做好了充分的联动工作。

新的起点、新的征程,在集团和公司党委的领导下,黄石新兴将重整戎装,继续为完成既定目标奋力前行。(杨亚慧)

 

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